污泥掺烧发电
“污泥具有一定热值,但也残留有大量微生物、有机质等,通过一段时间的调整和观察,混匀掺烧后,系统运行稳定。”太钢能源动力总厂燃料作业区主管刘建刚介绍。
记者了解到,生化污泥是污水处理的副产物。近年来,随着太钢引入城市生活污水、市政中水处理补充生产用水和回供汾河湿地公园,污水处理量急剧增大,生化污泥量也翻了几倍。过去,这些污泥需要运出去让有资质的固废公司进行处理。近年来,污泥与燃煤耦合掺烧发电技术越来越成熟。太钢先行先试,在2019年进行了工业废水处理系统提标改造,同步使用了掺烧装置。为了达到更好效果,太钢能源动力总厂对该装置进行了联动系统升级改造,实现了自动化作业,混匀效果更好、效率更高,同时,利用污泥热值发电替代部分燃煤也可以创造价值。近3年来,太钢已使用4.3万吨污泥掺烧发电,日处理污泥量最高可达100吨。
“以前花钱请专业公司处理污泥,如今非但不用花钱处理,还能替代一部分燃煤掺烧发电,一举两得!”参与项目的工作人员由衷感叹。太钢污泥掺烧发电不仅实现了生化污泥的无害化、资源化处置,还做到固废不出厂循环利用,实现了减排增效。
回收冷凝废水
太钢能源动力总厂管网冷凝水退水,是从其他厂区生产后集中退回到总厂管网的。每年冬季,这部分退水都被汇入到与热网站相连的软化水系统,每天1000吨80℃以上的冷凝水,与高产量软化水一起,源源不断地进入供热管网,为城市供热补充水量。但到了夏季,由于软化站生产负荷只有冬季的三分之一,冷凝废水的高温超出了软化系统设备对温度的阈值范围,如直接回收为生产所用却又水质不达标,只好排掉。
作为太钢能源动力总厂公辅作业区技术员,武海龙心里着急,“想个什么法子,既不让水流失了,还能把它的热量给利用了呢?”他查看现场,研究数据,认为加装换热器有可能解决。几天后,一份《关于管网冷凝水回收和热量利用的方案》出炉。一周后,领导批示:“这个想法既节能又减排,干吧。”不到两个月,项目完成,加装换热器后,冷凝废水全部回收,热量全部利用,厂区每年可以回收热量32202.7吉焦,节约标准煤1000多吨,减少了二氧化碳排放量近3000吨,年节约费用高达96.6万元。
成果发布会上,武海龙介绍,之所以想到换热器,是为了实现将冷凝退水管道与生产用水除盐水管道在这里汇合。如同道路交通中的会车,在交汇中,原来25℃的生产用水,通过温度传导被加热到了50℃。之后,降温的冷凝退水继续分兵两路,一路补充到低温软化站,一路补充到更为精细的膜处理系统。“而且,这样一个换热器,我们用的是替换下来的旧设备。”武海龙十分欣慰。
在太钢,类似污泥掺烧发电、回收冷凝废水的诸多“节能妙招”还在酝酿当中……
记者 孙耀星 文/摄