太钢岚县矿业公司相关人士介绍,2023年以来,公司尾矿系统3#溢水塔投入使用后,随着库内水澄清距离增加至200米,水质明显好转。尾矿技术员们发现,这是一个降低新水消耗的切入点。于是,他们展开了行动。
“由于3#溢水塔周边水位太低,浮船不能与塔靠近,要实现自吸回水,回水管道必须由原来的10米加长到32米,管道之间的连接件要从1个增加到4个,这无疑增加了漏气的风险和自吸回水的稳定性。”刚刚开始行动,尾矿技术员张招荣就碰到了难题。经过现场实践,多次调整管道进出口的高度,一周之内实现了第一台泵的自吸回水,通过3天时间,实现了4台泵的全部自吸。为了提高回水率,张招荣带领技术团队尝试回水泵稳定运行的模式。
“选矿磨磁3个系列生产,对应4台自吸泵;如果两个系列生产,就对应2到3台自吸泵。”技术员柴森茂说。在操作过程中,他们遵循以自吸回水为主、电动为辅助的组织原则,经过一个季度的试运行,取得预期效果,成为提高尾矿库回水率、降低选矿新水消耗的新实践。
“今年1至10月份,白化宇尾矿库回水率达到49.77%,比去年提升约15%至20%,多回水约180万吨。按照新水价格1.956元/吨来计算,节约新水消耗费用约300万元。”看着努力换来的成果,张招荣眉开眼笑。
效益远不止如此。随着尾矿库回水率的提升,尾矿库水位上升相对较慢,扩大了尾矿库的调洪库容,减少了3#溢水塔的封堵施工次数和提升回水管道频次,还可以有效降低施工费用和安全风险。
(孙耀星)

